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矿热炉专用无水泡泥用量少、强度高。用环保型无水炮泥每次只需装80-120kg,由于环保型无水炮泥用新型耐火材料制成,强度特别高,用少的泥量即可保证铁口的深度;耐高温,抗渣铁冲刷,不粘渣铁,不用烘烤铁口,是环保型无水炮泥的又一特点,从而使铁口维护十分方便。铁流稳,不易出事故。由于环保型无水炮泥的强度高,用钻钻出的铁口孔径始终保持大小不变;保证了铁水流速均匀,减少或避免跑大流,漫渣铁,放炮等事故的发生。同时,可大大降低工人的劳动强度。保证出净渣铁,促进炉况顺行。
矿热炉专用无水泡泥开口时钻头直径的选择直接的决定了出铁速度和出铁时间,也影响渣铁对炉缸内衬的侵蚀。一般认为每天出铁12次左右合适,发现环保型无水泡泥烧结性略差、有潮铁口时,采用先开一段、烘一会铁口后再开,或者铁口外面用大钻头、里面用小钻头,都可以缓解出铁初期的喷溅现象。
高炉用无水泡泥的现状,由于精料水平提高,渣量减少,再加上渣易损坏渣口小套,发生事故较多,许多炼铁厂已停止放上渣操作,所有渣铁溶液全部从铁口排出,而且日出铁次数均有不同程度增多。堵铁口所用炮泥大部分是有水炮泥,是以焦粉、粘土、矾土熟料、碳化硅、绢云母、焦油沥清为主要原料,加水搅拌碾压而成。这种炮泥一般体积密度小,烧结性能差,烧结收缩率高,易产生裂纹,耐渣铁侵蚀性差,铁口通道容易扩大,出铁期间炽热的焦炭易喷出,出不净铁,堵不住铁口,影响高炉正常生产。为维护好铁口,有的采取了加大打泥量,出铁前钻进一定深度烘烤,用小直径钻头钻开等办法,但由于没有从根本上找出解决问题的办法,效果不理想。
矿热炉专用无水泡泥在800℃温度梯度下的耐压强度和抗折强度低。800 ℃中温烧成后炮泥的显微结构发生了变化,矿热炉专用无水泡泥温度的强度降低主要是由沥青、焦油的变化引起的,同时黏土的主要矿物为高岭石,因此黏土的加热变化即高岭石的加热变化以及高岭石与杂质矿物之间发生的理化反应过程。为进一步提高铁口孔道炮泥的整体强度,可对炮泥原料高铝土进行二次煅烧。
矿热炉专用无水泡泥出铁结束后堵口时机的把握非常重要。一直存在一些不同的观点,有人认为全来风堵口较好,有人认为适宜半来风就堵口。但我个人偏向前者,因为全来风时,孔道及炉缸里的渣铁都尽可能地出净了,有利于环保型无水炮泥顺畅进入并减少漂浮的概率,更容易形成泥包,弥补出铁过程中环保型无水泡泥泥包被冲刷形成的喇叭口。
矿热炉专用无水泡泥在具体施工及使用过程中,因高炉炉容不同,在使用时的配比不大相同,炮泥成分也有所变化。河南省焦作市朋友,对矿热炉专用无水泡泥还有不了解地方,那就电话沟通志远耐材公司技术经理吧 高炉上使用时有时会出现漏铁口和不好开口的问题。在无水炮泥质量正常的情况下,可能的原因会有:铁口过浅,渣铁未出净。炮泥质量差。炉内风压高,炉缸工作活跃。上次铁未出净即堵铁口。
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